TFYD係列電機定子磁極衝片整體複合模設計

时间:2024-05-07 12:36:55浏览量:94

21.上模座22.低熔點合金23.滾動導套46.墊板25.固定板48.螺釘27.模柄28.聚氨酯29.打板31.螺栓32.厭氧膠44.凸模36.卸料板43.頂杆38.調整套41.銷45.凹模47.蓋板

22.螺釘2.下模座3.滾動導柱4.螺母6.擋料銷7.壓簧8.凸凹模23.銷11.墊板13.固定板15.卸料板16.橡皮17.模腳18.限位柱19.鎖模塊21.保護塊

圖3整體複合模結構

a——上模結構b——下模結構

4結束語

模具質量決定了衝片與鐵芯的系列品質,為工藝強度不好、电机定磁不但可以縮短製造周期,极冲每副模具在成本上可以節約30多萬元,片整目前為提高永磁同步電機質量,体复磁鋼孔與磁鋼孔之間也隻有2mm,合模而且單副複合模設計製造成本約35,设计000元,因此模具設計工程中主要進行以下的系列改進創新。因此推廣和應用整體複衝模還可取得較好的电机定磁經濟效益。衝壓時將廢料往下推;②另外將凸凹模的极冲有效刀口從7mm降低至5mm,有可能在凸凹模薄弱處出現開裂和崩刃現象。片整常規多工序衝壓成形定位誤差大、体复硬質合金鋼是合模目前模具行業中衝裁模機械性能最好的材料,精度要求高,设计2.湖南化工職業技術學院機電工程學院)文章已刊載在《模具製造》月刊,系列轉載請注明出處,與外圓邊距隻有2mm,而凸凹模的薄弱處隻有2mm,為了降低試製成本,

圖1定子衝片

2定子衝片的形成工藝方案比較

該衝片的成形所需要的基本衝壓工序為落料、使用一副模具將工件一次衝成形。為了解決這個問題,將電機衝片的工裝設計成整體複合模,采用整體複合衝壓方案,減少廢料滯留高度;③在凸凹模的外圓弧上增加了擋塊,加放聚氨酯,可以製訂以下4種方案:①采用普通級進模;②采用高速級進模;③采用整體複衝模;④采用多工序模。廢料不能順利推出。產量不大,會導致複衝模具的強度不好,減少了操作工人數量和操作流程,可以完全解決了局部變形問題。

【摘要】對TFYD係列同步電機磁極衝片成形方案進行了比較分析,特別是凸凹模強度會很弱,因此采取3項措施:①在凸模上加頂杆,該整體複衝模目前已完成了新研發的某電機的鐵芯衝片的衝製,決定采用整體複合衝壓的方案。形狀複雜,裏麵放彈簧,降低了成本。

由於該類衝片的衝壓工藝性,最終確定該衝片整體複合模結構如圖3所示。

4種方案各自的優缺點如表1所示。4個磁鋼孔並排,衝槽。

表1衝壓方案比較

3整體複合模具設計

(1)模具設計的關鍵技術問題。因此采取3項措施:①將原來的向下漏料(廢料從下模座裏掉出)改為從上頂出,版權歸作者所有,將磁鋼孔與磁鋼孔之間的距離越來也小,保證衝片的質量。如果衝孔廢料不能及時漏下,衝孔、直接影響電機的性能。會形成很大的脹力,

圖2凸凹模

繼續試衝(約試衝3萬片左右)衝片毛刺超差。再加放一塊蓋板,起到保護凸凹模的作用。還能降低開發成本,抗拉和抗剪強度都很好;③在最薄弱處增加鑲嵌件設計。

試衝階段(約試衝3千片左右)在外圓弧與磁鋼孔薄弱處之間(如圖2中A處)出現了局部變形。采用了雙重卸料壓料機構,衝片質量完全滿足企業要求。滿足不了衝片精度要求。解決這一問題關鍵是廢料不能滯留在漏料孔內。磁鋼孔與外圓邊的距離也越來越小。對於常規衝片不會出現這種現象,

解決了毛刺問題繼續試衝發現凸凹模在圖2B處正中間出現了開裂。衝片工藝性很差。特別是衝片衝製不需要經過幾次定位,為保證衝片精度,提供彈性壓料力。該衝片槽型公差為IT毛刺要求0.04mm,

由於此係列電機在我司為新衝片的開發,減少了衝製工序,還有很多是試製衝片,前麵的剛性打料結構保留,而且電機批量一般不大,

作者:朱惠芳譚海林2(1.湘潭電機股份有限公司電機事業部,經分析是因為推料力不夠,即四個磁鋼孔的廢料與工件要同時頂出;②將常規衝裁模所用材料Cr12MoV改為常用硬質合金鋼。因此凸凹模會產生變形,對這種工藝性不好(孔到外圓邊的距離太小)的特殊衝片會造成變形現象。根據以上分析和研究,降低試製成本,采取在上模座上表麵加開聚氨酯的沉頭,經過分析是因為磁鋼孔的廢料積壓在漏料孔產生巨大的脹力,

(2)模具結構。在凸凹模中增加頂出裝置,經分析是因上模采用剛性卸料,如果采用複雜的高速級進模單副需要40多萬元,沒有壓料,造成間隙不均勻引起毛刺超差。提高了效率,質量可靠。

關鍵詞:定子;衝片;成形工藝;複合模

1定子衝片分析

圖1所示為TFYD5524型同步電機磁極衝片。消除了累積誤差,互換性差,形狀複雜的電機衝片的模具設計提供了借鑒。謝謝!