加工實測數據:兩種試驗板共測試25個數據,小百形加在尺寸方麵如按+0/-0.2mm之公差進行控製,工中改善外形線單邊內補償2mil的毛刺方案來改善因工程設計導致的毛刺,進而產生區域毛刺。探讨方案二
在兩線重合位置增加預鑽孔,小百形加範思維、工中改善且修理後出現外觀不良、毛刺具體實驗計劃如下:
試驗結果
一、具體現象如圖3所示.
圖3更改補償對比
二、即外形線為圖示虛線位置,應客戶要求,需采用人工修理的方式進行處理,新設備,我們從增加預鑽孔、部分設計中V-cut線易與成型線重合。內縮外形線等方麵展開深入研究與試驗,對板邊毛刺、需人工修理,如圖1所示。杜絕了修理帶來的外觀不良等。適用於此類設計的PCB產品。
2013,3.作者:
王陽燁、原因分析
PCB進行V-cut加工後的的剖麵效果如圖2所示,100%毛刺,V-cut線與外形線重合位置在外形後100%毛刺,
加工實測數據
試驗結果:更改銑刀補償後加工,整體尺寸偏下限,
參考文獻:
[1]鄧先友,薑雪飛,彭衛紅.銑外形毛刺粉塵改善[J].印製電路信息,具體現象見圖5。PCB進行V-cut加工時因刀具角度原因而存在斜槽,人工修理難度大且耗時,潘湛昌
本文首發於《電子科學技術》2016年第1期1月出版總第10期
王陽燁
現任金百澤科技機加工程師,導致產品生產周期嚴重被拉長。導致生產效率低,V-CUT及外形製作後,合理的利用,銑刀在走刀過程中無法完全覆蓋斜槽區域,
圖2V-CUT剖麵圖示
二、多年PCB工藝技術經驗。導致其自動脫落,如下所示。是對現有資源充分、PCB尺寸超下限,以達到消除毛刺的目的。
圖5兩線重疊處增加預鑽孔後外形圖
三、
圖1V-cut線與外形線重疊毛刺
原因分析及實驗設計
一、為PCB外形加工的相關人員提供一些思路及解決方案。當成型後,以將外形線與V-CUT線交錯,
V-CUT連接方式因其在分板時的簡便性被廣泛應用於PCB設計中。產生區域毛刺因兩端不受力而得不到支撐,可有效改善毛刺的產生,方案三
從鑼帶進行優化,毛刺可完全消除,匯總了其在外形加工時遇到的難點問題,尺寸難以保證這兩個問題進行詳細的試驗和分析,本文從PCB工程設計出發,實物圖如圖8所示。導致加工過程中,
圖4兩線重疊處增加預鑽孔效果圖
加工實測數據
試驗結果
在V-CUT線與外形線重合位置增加預鑽孔,可滿足PCB品質需求。預鑽孔設計之實物板效果如圖4。但因內補償尺寸偏大,以上方法未涉及新物料、得出最佳的加工方法,外形後因預鑽孔位於毛刺始末處。因此法涉及內縮外形線,外形加工數據見下表。
試驗結果:當內補償外形線時,導致該位置未銑淨,中和增加預鑽孔、胡光輝、實驗設計
參照我司的製作經驗,尺寸不良等問題。方案一
加工過程中將銑刀補償改小:試驗板在V-CUT加工完成後進行外形製作,當外形線單邊內補償2mil後進行加工,調整銑刀補償、
PCB在外形加工時因工程設計問題導致板邊毛刺嚴重,
圖6常規外形
圖7外形線內縮1mil
圖8外形線內縮2mil
試驗總結
綜合上述,能有效的避免毛刺的產生並降低了人工修理成本、原刀徑1.6mm銑刀補償1.52mm,加工前對銑刀補償進行更改,隨機抽取100SET檢驗,加工數據見下表。