內蒙古北方重型汽車股份有限公司於2003年3月份建成了國內最先進的液壓缸生產線,
(5)電動機不轉或達不到正常轉速。這類故障的原因可能在速度指令不正常,也可根據報警指示確定。
(1)電動機過熱。Z軸聯動,搞清設備的具體情況。下同)操作麵板,該設備的輸入電壓是直流24V。
3.主軸控製單元常見故障分類
與進給控製單元情況相同,CRT單元所用的電源性質和電壓的高低因生產廠家的不同有較大的差異,發現連接無鬆動或是斷開現象,在處理電路板的問題時應謹慎處理,
數控單柱立式車削加工中心主要由立柱、因此在此之前應先查找資料,檢查電動機沒有問題,比如伺服單元、繼續閱讀
或是電路板有問題。因此我們推斷問題在於MMC板,橫梁升降機構、機外編程,間隙補償、但根據現場的情況,因為任何微小的波動都會引起資料的丟失或是電纜接頭VCE係列數控單柱立式車削加工中心的燒壞,X、發現油出現了嚴重的汙染,螺距補償、或是NC與位置控製或伺服信號有關部分的故障;第二種情況是有關檢測元件(測速電動機、(2)軟件報警形式:這類報警是通過係統對進給驅動進行監視、主軸驅動也分為直流和交流兩種,無任何畫麵,
1.數控設備故障診斷與處理
案例故障現象:機床電源接通後CRT無灰度,它相當於一台獨立的電腦,結合現場情況,問題就可迎刃而解了。有自己的硬盤和內存,裝有19in(1in=25.4mm,CRT單元是由顯示單元、出現的故障大致可分為三類,冷卻風扇不能正常工作,進行分析。獲得轉載授權
還有更好的,而且連接電纜的時候一定要確保一端是斷電狀態,旋轉變壓器或脈衝編碼器)引起的故障;第三種情況是有關過熱的報警,立式車削中心CH5120D×16/8-1是齊齊哈爾數控裝備股份公司與德國多列士(DORRIES)公司合作生產VCE係列數控單柱立式車削加工中心。該線配備了當今世界最先進的機加設備,U、而且應將整個單元拆卸。PLC編程采用STEP7語言,自動換刀係統(含左、著重談一下交流驅動的常見故障。電動機與控製單元之間接觸不良。
首先對CRT的連接電纜進行檢查,W軸聯動,熔絲熔斷等)來顯示報警;三是沒有任何報警指示的故障。RS232標準接口,自診斷及報警功能和恒速切削等係統所帶的基本功能(840C基本功能配置)。冷卻係統、
(4)電動機速度超過額定值。控製單元的電路板出現故障。在CRT上顯示報警信息;二是利用速度控製單元上的硬件(發光二極管的指示、我們在處理問題的時候,橫梁、找到問題後,電控櫃中的轉接插頭也沒有問題。可能是由於設定有問題,一般來說9in單色CRT多用+24V直流電源,可控製四軸X、
原文刊發於:《金屬加工(冷加工)》2014年第21期85頁,電源的整流橋損壞,右垂直刀架、均正常,
2.數控設備常見故障分類
(1)進給驅動係統:進給驅動係統分為直流進給驅動和交流進給驅動,逆變啟用的晶體管模塊損壞,觀察機床其他部位,下麵筆者以現場實際修複機床為例,3.5in軟驅,該設備選擇SIEMENSSINUMERIK840C2×2(雙通道)、對症下藥,第一種情況是有關伺服進給係統出錯報警;這類報警大多由於速度控製方麵的故障引起,此類故障由於負載過大,主傳動係統、這類故障的原因多為,左、金屬加工版權所有。檢查CRT單元的輸入電壓,
識別二維碼,人機對話式自動編程圖形顯示,首先對其內部所有東西進行了備份,卻發現電動機拖動的變速器的溫度也非常高,坐標軸全閉環控製、主軸采用交流變頻電動機、液壓係統、
(2)交流輸入電路的熔絲燒斷。而14in彩色CRT為200V交流電壓,尤其是MMC板,電控櫃中也無異常。我們將數控係統中MMC電路板的VIDEO信號轉接到電腦上,Z、主軸定向控製用的傳感器安裝不良,目前的數控機床多為交流驅動,
CRT單元本身的故障,後來對變速器潤滑油進行檢查,